(1)分度輪卡住了。主要原因是粉末中有鋼球或破碎的鋼型材Ф當(dāng)物料通過秤體時(shí),一些鐵屑卡在剛性分度輪的間隙中,導(dǎo)致分度輪頻繁夾緊。

  (2)下料不穩(wěn)定。為了避免分割輪的鐵塊,磨損的分割輪沒有及時(shí)修整,導(dǎo)致刀片與分割輪外殼之間的間隙被沖出,導(dǎo)致下料不穩(wěn)定。

 ?。?)測(cè)量不正確。在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中,經(jīng)常會(huì)發(fā)生物料破碎、沖洗和出血。下料不穩(wěn)定會(huì)導(dǎo)致螺旋秤的“零點(diǎn)”漂移、皮重故障和計(jì)量不正確。因此,每班應(yīng)對(duì)螺旋計(jì)量秤進(jìn)行“零點(diǎn)”校準(zhǔn)。

  二、原因分析:

 ?。?)粉末Ф中有鋼球或斷鋼。磨機(jī)是球磨機(jī)的開路系統(tǒng)。粉末中鐵屑的主要原因是磨機(jī)篩板損壞或篩孔磨損。

 ?。?)為了避免分格輪被鐵塊擋住,崗位工人根據(jù)分格輪的磨損情況切割了5mm寬的刀片。分度輪的堵塞確實(shí)較少,但材料沖孔和出血的現(xiàn)象更多。

 ?。?)筒倉(cāng)內(nèi)存在轉(zhuǎn)爐渣粉硬化現(xiàn)象,格外是在停止研磨后再次開始研磨時(shí),轉(zhuǎn)爐渣渣粉無法落下,啟動(dòng)壓縮空氣反吹后容易沖洗和排出物料。具體原因如下:一是分流葉片與殼體間隙過大,不具備氣鎖和材料鎖性能;其次,材料下料路徑是平滑的,材料通過定流螺旋葉片水平向前流動(dòng)。

  三、改進(jìn)措施:

  (1)與轉(zhuǎn)爐爐渣粉供應(yīng)商溝通,在研磨過程中采取措施,定期檢查磨機(jī)篩板,及時(shí)修理或更換,以免篩板損壞或篩孔磨損變大,磨機(jī)定期翻轉(zhuǎn)料倉(cāng),撿起破碎的鋼球和鋼坯,減少粉末中的鐵屑。

 ?。?)更換磨機(jī)篩板。原來,在螺旋計(jì)量秤入口Ф5mm處的出口Ф3mm處使用傾斜梯形篩板孔,使用一段時(shí)間后測(cè)量,篩板孔的出口將變?yōu)椐?mm因此,將原來傾斜的梯形篩板孔改為直面Ф3mm長(zhǎng)的孔,使用一段時(shí)間后進(jìn)行測(cè)量,篩板孔保持在Ф3mmm,減少了>Ф3m的鐵屑含量。

 ?。?)過濾鐵屑。擴(kuò)容過濾設(shè)備應(yīng)自制安裝在粉末儲(chǔ)存管道前,篩孔為Ф3mm濾網(wǎng)。擴(kuò)容過濾設(shè)備正下方設(shè)有帶螺母蓋的排放孔。定期手動(dòng)打開螺母蓋,放置鐵屑或其他雜物,也可以減少鐵屑的入庫(kù)。實(shí)踐證明,過濾設(shè)備不會(huì)影響粉末的儲(chǔ)存時(shí)間,表明粉末順利通過濾網(wǎng)。

 ?。?)在螺旋計(jì)量秤分度輪的剛性葉片上增加傳送帶。用80mmФ10mm×30mm的螺栓焊接葉片,用5mm厚的扁鐵作為壓板,將傳送帶固定在剛性葉片上,調(diào)整葉片與殼體之間的間隙盡可能小,不影響操作。這樣,分割輪不僅可以鎖住空氣和物料,還可以穿過粉末中的小鐵塊,避免卡住。

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